苏娇 摘要 本文系统地研究了DAM复合阻尼吸音穿孔板的吸声性能,并填充了吸声材料。)振动和噪声是能量的一种形式。这种机械能转化为其他形式的能量并释放出来。目前有四种控制振动和噪声的基本方法。它们是:(1)外壳:用隔音罩将噪声源封闭起来,使噪声难以向周围辐射(2)吸收:用微孔和纤维材料吸收声能(3)隔振:使用隔振器将振动源与结构隔离 (4) 阻尼:将机械能转化为热能,消散出DAM复合阻尼吸音孔板噪声控制的研究要求。为满足要求,在材料开发过程中,将DAM复合阻尼吸声材料设计为穿孔板吸声结构(如图),吸声与阻尼有机结合,系统地研究了阻尼性能和吸声性能。限于篇幅,本文只讨论DAM型阻尼吸音穿孔板的吸音性能。测试材料和方法。2.1 阻尼橡胶片:损耗因子>o。8、厚度为5mm、2mm的吸音材料:聚氨酯阻燃吸音泡棉;密度30kg/m。, 厚度15、20、30、40mm超细玻璃棉:密度25kg/m。,厚度:30mm矿渣棉板:密度80kg/m。

,厚度:30mm?2。2 测试方法采用驻波管法测试材料的吸声性能,其大小以材料垂直入射的吸声系数来表征。测试仪器:音频信号发生器B&K21o7频率分析仪。100%驻波管填充吸音材料对聚氨酯阻燃吸音泡沫、矿渣棉板、超细玻璃DAM复合阻尼吸音穿孔吸音性能的影响木板。吸声机理是当声波入射到材料上时,引起材料中微孔的空气运动,由于空气的粘性和孔壁与孔壁之间的热传导,声能衰减。空气。多孔材料的吸声性能由流动阻力、孔隙率和结构因子三个结构参数决定,并建立在均质材料的基础上。因此,不同的材料具有不同的吸声性能。为了对B型腔所用的填充吸音材料进行比较筛选,在材料厚度、穿孔板孔径和穿孔率的条件下,三种吸音材料:聚氨酯阻燃吸音泡沫、测试了矿渣棉板和超细玻璃棉。对该材料进行了吸音性能测试。结果如图2所示。显然,矿渣棉板的吸声性能远低于聚氨酯阻燃吸音泡沫和超细玻璃棉。但超细玻璃棉在操作过程中感觉又痒又刺,机械加工性能不如聚氨酯阻燃吸音泡棉,所以下定决心选择聚氨酯阻燃吸音泡棉。吸收泡沫材料。A = (Hz) 图2 填充吸声材料对吸声性能的影响 3. 2 空腔厚度对吸声性能的影响是建筑声学已知的],空腔B的厚度越大越好材料的吸音性能。且机械加工性能不如聚氨酯阻燃吸音泡棉,因此决定选用聚氨酯阻燃吸音泡棉材料。A = (Hz) 图2 填充吸声材料对吸声性能的影响 3. 2 空腔厚度对吸声性能的影响是建筑声学已知的],空腔B的厚度越大越好材料的吸音性能。且机械加工性能不如聚氨酯阻燃吸音泡棉,因此决定选用聚氨酯阻燃吸音泡棉材料。A = (Hz) 图2 填充吸声材料对吸声性能的影响 3. 2 空腔厚度对吸声性能的影响是建筑声学已知的],空腔B的厚度越大越好材料的吸音性能。

但材料厚度过大,影响使用空间,重量也增加,不利于材料的推广和使用。为了找到合适的厚度,将型腔B的厚度由15、2O、3O、40mm改为,滑动试验结果如图3所示。空腔B,材料吸声性能峰值??增大,吸声频带变宽。当型腔B的厚度为40mm时,峰值从0.68增加到0.85。同时,随着厚度的增加,吸收峰向低频移动了3.3倍。孔径和穿孔率对C板吸声性能的影响是在一定材料和厚度的条件下,C板穿孔LOF(Hz)的空腔厚度对吸声的影响图 3B 中的性能来自 2.5、3.2、4.0、5。Omm变化,测试结果如图4所示。从图中可以看出,在4.0mm以下的孔径下,孔径对材料的吸声性能有影响。但孔径为5。在0mm处,吸收峰峰值降低穿孔板共振频率计算公式,频带明显变宽。测试结果如图5所示。显然,随着穿孔率的增加,材料吸声性能的峰值增大,向高频移动,但对频率带宽影响不大。尤其是穿孔率大于1.5时,吸声性能有飞跃穿孔板共振频率计算公式,从不穿孔的0.3到0.85,穿孔率的增加峰值增加不多。影响建筑声学,空腔穿孔板吸声结构的共振频率由下式计算:CP。在干燥表面类型中:,c——共振吸声频率(Hz)C——声速(cm/s)1997穿孔板厚度(cm)d——穿孔孔径(cm)L——腔体厚度(cm)从它可以由上式可知,穿孔率越大,共振频率越高,即吸声系数的峰值也向高频移动,

显然,DAM复合阻尼吸声材料的实验结果与理论计算是一致的。因此,在吸声系数满足技术指标的前提下,为提高DAM复合阻尼吸声材料的吸声频率范围,减小B的厚度,确定DAM复合阻尼吸声材料的结构为?:DAM-15m南阻尼材料+15mm油脂阻燃吸音泡沫+2ram阻尼材料穿孔板,穿孔直径为5ram,穿孔率选择为1.5(a)、8.7(b)、20( c) 施工时,三个穿孔率的排列——25ram阻尼材料+30ram油脂阻燃吸音泡沫+2ram阻尼材料穿孔板,穿孔孔径为3.2ram,穿孔率选择为l_5(a)、8(b)、20(c)。施工时三个射孔率的排列与DAM-1相同。为了测试DAM复合减振吸音材料在工程应用中的减振吸音效果及施工工艺,我们以某船舶副机舱为原型,进行了1;2尺度模拟试验,试验内容为:试验模拟体在应用DAM复合阻尼吸音材料前后的振动加速度,并进行比较;在应用 DAM 复合阻尼吸音材料前后对模拟体腔进行测试。噪声引起的辐射噪声电平,并进行比较;- 测试应用DAM复合阻尼吸音材料前后模拟体腔内噪声源发出噪音时的噪音水平,对比模拟测试结果:DAM]复合阻尼吸音材料前后材料施加后,模拟车身振动的最大加速度降低百分比大于9O;在振动引起的辐射噪声级测试中,模拟体腔内不同测点的声级降噪均大于21。模拟车身振动的最大加速度降低百分比大于9O;在振动引起的辐射噪声级测试中,模拟体腔内不同测点的声级降噪均大于21。模拟车身振动的最大加速度降低百分比大于9O;在振动引起的辐射噪声级测试中,模拟体腔内不同测点的声级降噪均大于21。

5dB,最大值为29.8dB{,在噪声源发出噪声的情况下,模拟体腔内不同声级的降低6dB以上,最大值为l1.9dB。显然,DAM复合阻尼吸音材料具有优异的减震降噪效果。结论通过对DAM复合阻尼吸声穿孔板的吸声性能研究发现,吸声材料填充,吸声层厚度是煤矿风机噪声的主要来源。综合处理 37^, aLPCt~/S 式中:n——风道摩擦损失系数 Q——流量,m/s 计算结果 h/=37.38Pa3) 局部阻力损失: 式中:}——局部阻力损耗系数 p - 空气密度,
